山東 萬達
環保設備 供應 鍋爐單機收塵器
鍋爐單機收除塵器試運行過程中的故障及處理
1、離線閥故障處理
鍋爐單機收塵器試運行初期,除塵器頂部的6個離線閥經常出現故障,開關動作緩慢,有時甚至無法動作。因吹灰系統設計為離線吹灰,每次系統吹灰時離線閥關閉,若離線閥異常會影響濾袋脈沖噴吹系統運行,導致濾袋上的積灰增加,從而使除塵器運行壓差增大。為保證系統的安全運行,崗位操作人員必須就地手動控制開關,工作量很大,影響安全生產。
為了及早解決離線閥動作緩慢的問題,車間在聯系除塵器廠家到現場檢修的同時,積極尋找故障原因,經過檢查發現離
線閥上部的電磁換向閥內部出現污垢,使閥桿動作不靈敏,同時離線閥上、下的限位器松動變形。通過更換新的限位器及清
理電磁換向閥后,提升閥運行正常。因新設備建設過程中不可避免會殘留一些焊渣,為防止出現以上類似情況,操作人員定
期用
儀表風清理,避免焊渣污泥堵塞閥體,經過處理,目前運行狀況良好。
2、吹灰引起爐膛壓力波動的處理
布袋除塵系統調試初期,將其自動吹灰設置為定時模式,吹灰間隔時間設定為80min,因此時鍋爐負荷只有不足50t/h,
負荷率較低,粉塵量較少,在吹灰時間間隔內,系統壓差一般只能升至600Pa左右,吹灰結束后壓差降至350Pa左右,因此,在此負荷附近設定80min定時吹灰過于頻繁,影響布袋的使用壽命。因考慮到鍋爐煤質及負荷變化后灰量都會發生變化,若采用定時吹灰需頻繁修改吹灰設定時間值,車間目前無修改時間值的專用軟件及配套手提
電腦,因此決定將定時吹灰模式改為定壓差吹灰模式。
此套脈沖布袋除塵器設計壓差值為1000Pa,為減少吹灰次數,最大限度地延長布袋的使用壽命,車間將差壓吹灰模式的壓差值設定為1000Pa。模式轉換后自動吹灰時間間隔延長至3h左右,當布袋除塵系統差壓值達到1000Pa時,吹灰系統自動投入運行。壓差吹灰模式運行不到2天時間,鍋爐崗操作人員多次反映爐膛壓力波動大。查看煤粉爐爐膛壓力DCS歷史曲線,發現爐膛壓力出現階段性波動,而且波動具有規律性,一般先出現瞬時正壓波動,繼而又出現瞬時負壓波動,正負壓波動有時達到200Pa以上,威脅到鍋爐的安全運行。
分析原因:布袋除塵器吹灰模式設計為離線吹灰,達到吹灰條件時,布袋阻力較大,吹灰過程中離線閥依次關閉6個凈氣室出口,減小了煙氣的流通面積,進一步增加了系統阻力,因此吹灰剛投入的瞬間,布袋差壓瞬時值可高達1300Pa左右,此時不及時開大引
風機擋板,爐膛就會出現正壓現象;隨著吹灰程序的進行,布袋阻力逐漸減小,在停止吹灰瞬間,離線閥打開,增加煙氣的流通面積,整個除塵系統阻力較小,吹灰結束后壓差值一般降至300Pa左右。系統差壓模式吹灰前后壓力變化值在1000Pa左右,波動較大。75t/h煤粉鍋爐引風機為手動調節,人工調節具有局限性,很難在吹灰的短時間內調節引風機擋板使其適應壓力的波動。
針對以上現象,車間采取以下處理措施:①降低吹灰前后壓差,將原壓差設定值由1000Pa降為850Pa,這樣吹灰前后布袋壓差變化值降為750Pa左右,大大減小了對爐膛壓力的影響;②加強崗位聯系,達到吹灰條件前及時聯系鍋爐崗,加強爐前
監控,及時調節。經過以上措施,布袋除塵器吹灰時鍋爐基本能保證爐膛壓力波動在100PaZ內。
為徹底解決脈沖布袋收塵器吹灰時引起的爐膛壓力波動,車間經過調查研究,發現部分電廠采用在線吹灰模式,吹灰過程對爐膛壓力影響較小,后經與廠家聯系,經技術論證后將離線吹灰可以改為在線吹灰。系統吹灰模式改為在線吹灰后,吹灰過程中離線閥不關閉凈氣室出口,煙氣流通面積沒有變化,吹灰前后系統阻力變化很小。在線吹灰模式投用后,布袋除塵器自動吹灰時對爐膛壓力的影響已經大大降低。
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